水凈化的技術(shù)原理及研究
戈爾膜是美國戈爾公司的拳頭產(chǎn)品,在眾多工業(yè)領(lǐng)域和水處理工藝中已成功應(yīng)用。我國高純度工業(yè)鹽生產(chǎn)技術(shù)相對傳統(tǒng),質(zhì)量滿足不了輕化工和特種工業(yè)的重要行業(yè),特別是醫(yī)藥業(yè)對精鹽的需求全靠進(jìn)口。平頂山工學(xué)院與河南中鹽皓龍有限責(zé)任公司聯(lián)合攻關(guān),將戈爾膜過濾技術(shù)應(yīng)用于鹵水凈化分離。在中試研究和生產(chǎn)應(yīng)用中,我們解決了戈爾膜過濾中的關(guān)鍵技術(shù):主要是鹵水預(yù)處理質(zhì)量及戈爾膜過濾和鹵水質(zhì)量的相關(guān)性,膜結(jié)垢、膜堵塞及防垢清洗,生產(chǎn)中的三廢處理等技術(shù)難題。使戈爾膜過濾技術(shù)成功地應(yīng)用在中國井礦鹽鹵水凈化的大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)中,為國家生產(chǎn)出了高精度工業(yè)用鹽。
1膜分離凈化鹵水理論研究1.1戈爾膜的特性及工作原理戈爾膜是美國戈爾公司制造的微濾膜,它的化學(xué)成分是聚四氟乙烯,經(jīng)膨化形成孔徑為0.5Lm.該薄膜與223mm厚的聚丙烯和聚酯無紡棉復(fù)合制成內(nèi)有剛性支撐的濾袋,由于微孔孔徑較大,且開孔率又高,過濾壓力損失較小,在小于0.1MPa的壓力下即可實現(xiàn)固液分離。
由戈爾膜做成袋式過濾器,可實現(xiàn)全過程的自動控制,過濾、反沖洗自動交替脈沖進(jìn)行。返洗時靠反向靜壓差使濾餅脫落沉降,時段僅數(shù)秒鐘。然后開始下一周期過濾,約15min一個周期。易于實現(xiàn)大規(guī)模的自動化生產(chǎn),且安全經(jīng)濟(jì)又可靠。
1.2膜分離前的鹵水預(yù)處理膜分離試驗用巖鹽鹵水。主要雜質(zhì)為Ca2 、Mg2 、SO2-4和一些泥質(zhì)物,鹵水中的雜質(zhì)總含量為2.36,不溶物含量小于0.03.除去鹵水中可溶性鈣、鎂和硫酸根離子才能保證膜分離的質(zhì)量,所以要對鹵水進(jìn)行預(yù)處理。在鹵水中加入藥品,與3種離子化合產(chǎn)生CaCO3、Mg(OH)2及BaSO4等3種水不溶沉淀物??芍?種難溶于水的化合物在水中的溶解度很小,僅為毫克級,其中BaSO4溶解度最小。
1.3戈爾膜分離凈化鹵水預(yù)處理后的鹵水進(jìn)入戈爾膜過濾器,經(jīng)過濾袋過濾后進(jìn)入清液腔,通過溢流管排出,得到精制的鹵水)))高純度工業(yè)鹽的生產(chǎn)原料。過濾液中的固體物質(zhì)被截流在薄膜過濾袋的表面。當(dāng)濾渣積存一定時間后,便脫離濾袋,沉降到戈爾膜過濾器的錐形底部。此時,戈爾膜過濾器自動進(jìn)入下一個過濾、反沖、沉降周期。當(dāng)過濾循環(huán)次數(shù)達(dá)到設(shè)定值時,過濾器自動打開,由排渣閥門排出濾渣,重新進(jìn)入下一運(yùn)行循環(huán)周期。
2試驗研究過程2.1制定工藝流程試驗的宗旨是:凈化出高精度鹵水,為生產(chǎn)高純度工業(yè)鹽作前置處理。
(1)將鹵水注入沉清桶中,加入96BaCl22H2O濃溶液與SO2-4反應(yīng),用壓縮空氣攪拌10min,除去SO2-4離子;待反應(yīng)完全后,靜置沉淀30min,沉降出BaSO4排入渣池。
(2)沉清桶中的上清液自流放入前反應(yīng)桶中,加入30NaOH與Mg2 反應(yīng),生成Mg(OH)2沉淀,除去鎂離子,沉淀的BaSO4洗滌收回。
?。?)鹵水進(jìn)入反應(yīng)桶后,加入98Na2CO3與Ca2 充分反應(yīng)后生成CaCO3沉淀,除去鈣離子;CaCO3入池。
?。?)將去除Ca2 、Mg2 、SO2-4離子的溶液放入混凝反應(yīng)器,再加入FeCl3及RD助劑,使BaSO4、Mg(OH)2和有機(jī)物絮凝上浮形成浮泥,定時排放;其它機(jī)械雜質(zhì)沉入反應(yīng)器底部,排入泥池。
(5)經(jīng)過預(yù)處理后的鹵水流進(jìn)戈爾膜過濾器,在電腦控制下,經(jīng)脈沖過濾,低壓反沖,濾出精鹵,流進(jìn)制鹽車間。
?。?)經(jīng)反洗后把CaCO3及Mg(OH)2沉渣收集。
從工藝流程可以看出,通過在粗鹵水中加入BaCl2、NaOH和Na2CO3,使凈化工藝中的反沖液和清洗液處理后返回鹵水槽循環(huán)使用。
2.2裝置設(shè)備藥品2.2.1試驗裝置裝備戈爾膜過濾器2臺,每臺濾芯面積為40m2。自制非標(biāo)反應(yīng)器4只,預(yù)處理器容積為110m3,前反應(yīng)桶30m3,后反應(yīng)桶40m3,沉清桶500m3。
2.2.2試驗設(shè)備空壓機(jī),鹵水泵,攪拌機(jī),轉(zhuǎn)子流量計等。
2.2.3藥品RD助劑,碳酸鈉,氯化鋇,氫氧化鈉,三氧化鐵,次氯酸鈉,液氯等。
2.3分析項目方法2.3.1分析項目Ca2 、Mg2 、SO2-4離子濃度及NaCl過堿量,pH值,水不溶物SS等。
2.3.2分析方法采用容量分析法,重量分析法及pH計等。
2.4化驗結(jié)果中試初期,新裝戈爾膜過濾器處理效果極佳,所制精鹵在化驗分析中各離子及雜質(zhì)均未檢出。經(jīng)3個月的中試和生產(chǎn),多次對鹵水化驗分析,其結(jié)果基本穩(wěn)定。
3解決技術(shù)問題3.1中試及生產(chǎn)中存在的問題(1)預(yù)處理工藝中,Ca2 、Mg2 、SO2-4離子的化合沉淀工序,影響膜分離凈化的速度因素及解決辦法。
?。?)剛性的BaSO4易于過濾,但卻常常在膜上形成BaSO4水垢堵塞濾孔,解決膜的防垢、除垢及清洗。
(3)BaSO4、CaCO3、Mg(OH)2廢渣處理及利用。
3.2影響膜凈化的因素及解決辦法(1)當(dāng)沉降劑BaCl2、CaCO3、NaOH加入量不足時,戈爾膜過濾的鹵水中殘留離子偏高。要按照粗鹵水中Ca2 、Mg2 、SO2-4離子濃度準(zhǔn)確計算沉降劑的加入量,提高戈爾膜凈化精鹵水的質(zhì)量。試驗中得出一個重要的控制參數(shù)是:預(yù)處理中只要控制NaOH及CaCO3加入的過堿量在0.621.5mg/L,就可以保證Ca2 、Mg2 離子徹底除去,這為大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)提供了最佳的操作控制參數(shù)。
?。?)粗鹵水中含有少量有機(jī)物及藻類和細(xì)菌,預(yù)處理產(chǎn)生的CaCO3水垢及Mg(OH)2膠體,雖然易于清洗,但過濾性能欠佳,如加入少量的NaClO2和液Cl2,此現(xiàn)象消除,過濾速度恢復(fù)正常。
?。?)由于Mg(OH)2為絮狀物,極難沉淀完全;而且CaCO3及BaSO4是一種垢類物質(zhì),易于在過濾膜上結(jié)垢,堵塞孔隙,使戈爾膜精制鹵水的生產(chǎn)能力不斷下降。于是在預(yù)處理后期加入FeCl3等助凝劑吸附BaSO4、CaCO3、Mg(OH)2晶體,使沉淀顆粒具有疏水性。Mg(OH)2易在膜上附垢,但經(jīng)過反沖洗很容易脫膜。
3.2膜除垢及清洗技術(shù)研究BaSO4及CaCO3一般為剛性晶體,有利于膜過濾。但是在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),新膜連續(xù)使用一個月后,將逐漸發(fā)生BaSO4垢附著在膜上、堵塞濾孔。這種酸難溶垢用一般的化學(xué)清洗法又難于除掉。據(jù)調(diào)研和資料介紹,目前屬于行業(yè)性難題。
3.2.1調(diào)研氯堿業(yè)膜精制鹽水氯堿業(yè)中,國內(nèi)已有使用戈爾膜分離技術(shù)精制鹽水。其精鹽水的主要化學(xué)指標(biāo)是:NaCl\310g/L;Ca2 Mg2 [1mg/L;SS[1Lg/L;SO2-4[5g/L.氯堿業(yè)在實施鹽水精制凈化工藝時所用的原料是:水和固體食鹽溶解的飽和粗鹽水,或用鹵水溶解進(jìn)食鹽形成飽和粗鹽水。食鹽在精制過程中已經(jīng)提純凈化,飽和鹽水雜質(zhì)相對減少。其次是氯堿業(yè)對精鹽水SO2-4的含量要求不高,一般鹵水和食用鹽中SO2-4的含量不超過[5g/L.未凈化的粗鹽水就已經(jīng)滿足了氯堿業(yè)對SO2-4含量的指標(biāo)要求。
所以,氯堿行業(yè)在精制鹽水工藝中只除鈣鎂,不除硫酸根。這與生產(chǎn)高純度工業(yè)鹽相比,少了一道添加BaCl2與SO2-4反應(yīng)而生成硫酸鋇的工序。
3.2.2生產(chǎn)工業(yè)鹽必須解決硫酸鋇粘膜工業(yè)鹽標(biāo)準(zhǔn)(GB/T546222003)中規(guī)定其主要化學(xué)指標(biāo)是:NaCl\99.1;Ca2 Mg2 [0.25mg/L;SS[0.1mg/L;SO2-4[0.3mg/L;水不溶物[0.05mg/L.由此看出工業(yè)鹽對SO2-4的凈化標(biāo)準(zhǔn)要求很高,而去除SO2-4所生成的BaSO4[6],正是造成膜結(jié)垢、膜孔堵塞、膜垢難除的技術(shù)難點。
3.2.3技術(shù)攻關(guān)解難題(1)膜分離前,在預(yù)處理過的鹵水中加入FeCl3及RD凈化劑,使其和CaCO3,BaSO4、Mg(OH)2形成疏水性物質(zhì),加速清濁分離,有助于過濾,避免在戈爾膜上結(jié)垢。
(2)我們研制出高效酸難溶垢清除劑,溶液為黃色液體,密度大于1.8g/cm3,對金屬的腐蝕性極小。可在3min內(nèi)與BaSO4生成聚合物,對已結(jié)垢的戈爾膜易于溶解清除。經(jīng)過多次試驗并投入生產(chǎn),效果良好可靠。
3.3廢渣排放及利用膜分離凈化鹵水,每生產(chǎn)萬噸高純度工業(yè)鹽,產(chǎn)生廢渣580t,其中BaSO4廢渣360t.
這些廢渣數(shù)量巨大、物質(zhì)穩(wěn)定,再加工有難度,如填埋處理將對土壤和地下水造成污染,致使其鹽堿化,破壞植物植被和生態(tài)平衡。按5中華人民共和國三廢排放試行標(biāo)準(zhǔn)6,對廢渣廢水實施治理,是保護(hù)土壤、保護(hù)水資源、保護(hù)生態(tài)平衡的重要舉措。
3.3.1廢渣的提純使用將BaSO4廢渣用一級戈爾過濾器分離出來,用鹽酸進(jìn)行酸洗、提純,除去雜質(zhì)的可作為化工原料。再將CaCO3和Mg(OH)2廢渣用二級戈爾過濾器分離出來,分離后的廢渣可作建材筑路原料。在保護(hù)環(huán)境的同時達(dá)到/變廢為寶0.
3.3.2廢渣廢水注入井下課題組注意到一些行業(yè)的設(shè)想:隨著礦井的不斷開采,采面不斷上移,井下溶腔越來越大。可將廢渣直接注入井下沉淀在溶腔底部,既不影響正常開采,又可達(dá)到環(huán)保目的。但是,根據(jù)實踐驗證:沉在井下的廢渣廢水影響開采鹵水的質(zhì)量。故改造停產(chǎn)老井,安裝送料鏈,將廢渣廢水注入廢棄的老井下沉淀。
4結(jié)論(1)戈爾膜開孔率極高,分離凈化初始流量很大,對鹵水中的各類雜質(zhì)和懸浮物均有很好的濾出性能,所以開始試制十分順利。隨著生產(chǎn)時間延長,濾袋上的濾餅逐漸滲透,膜的透濾性能減弱。初期用酸洗機(jī)可以清除膜表層污垢。由于BaSO4穩(wěn)定性強(qiáng),酸洗能力逐漸減弱,一次次清洗不徹底,時間久了污垢滲透膜孔,膜的除垢清洗亟待解決。課題組對膜凈化鹵水工藝進(jìn)行了20余次試驗,經(jīng)過半年多的生產(chǎn)試制,終于解決了膜凈化中的膜孔堵塞及結(jié)垢粘膜;并研究出高效酸難溶垢清除劑,解決了BaSO4粘膜的問題。攻克了戈爾膜凈化鹵水的工藝難關(guān),延長了戈爾膜的使用壽命。
?。?)戈爾膜分離技術(shù)凈化鹵水的研究和應(yīng)用生產(chǎn)高純度工業(yè)鹽的技術(shù),易于實現(xiàn)全過程的自動化控制、低消耗、高產(chǎn)出、高質(zhì)量、無污染。生產(chǎn)出的高純度工業(yè)鹽化學(xué)指標(biāo)穩(wěn)定在NaCl\99.9,是金屬鈉、醫(yī)藥和滅菌消毒劑、催化劑、檢測劑等化學(xué)助劑的主要原材料,可推廣于染料、涂料和工業(yè)鹽膜的開發(fā),其再造產(chǎn)品有四乙基鉛,可降低汽油爆震性,減少汽油發(fā)動機(jī)使用汽油時發(fā)生的噪音,給社會及企業(yè)帶來了巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
?。?)傳統(tǒng)的制鹽廠由于生產(chǎn)中三廢的處理不徹底,影響廠區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生和文明程度。
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